1月21日,鋼城氣溫驟降,凜冽的寒風陣陣刮過。來到山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠新動區(qū)轉(zhuǎn)爐平臺,溫暖的空氣瞬間包圍全身。寬敞的轉(zhuǎn)爐平臺上,地面整潔如新,設備高效運轉(zhuǎn),卻不見過去爐前工們那種忙碌的景象。
“指揮天車傾倒鐵水、加入廢鋼是轉(zhuǎn)爐煉鋼的第一道工序,也是我們車間為數(shù)不多的一項與轉(zhuǎn)爐近距離‘接觸’的工作?!睙掍撘卉囬g爐前工曲克強站在平臺上,默默地觀察著轉(zhuǎn)爐運轉(zhuǎn)情況。
不一會兒,一臺龐大的拆爐機緩緩駛來,爐渣清理工作即將開始,轉(zhuǎn)爐平臺變得“熱鬧”起來。轉(zhuǎn)爐傾斜,炙熱通紅的爐膛清晰可見。只見拆爐機將工作臂伸入爐膛,爐膛內(nèi)瞬間火花四濺,爐渣紛紛落下。
爐渣清理完畢,滿載鐵水的鐵水罐在天車的吊運下,向爐臺穩(wěn)穩(wěn)移動?!罢?zhí)嵘縻^,對準爐口……”曲克強迅速跑進距離轉(zhuǎn)爐20余米的黃色安全區(qū),手拿對講機,從容地指揮天車將鐵水兌入爐內(nèi)?!啊腔蹮掍摗瘯r代,加完廢鋼兌完鐵水,其他工作就交給智慧煉鋼集控中心了?!苯Y束兌鐵工作后,曲克強回到職工休息室。
步行幾步,走進新動區(qū)智慧煉鋼集控中心,一整面墻的顯示屏上清晰地展示著生產(chǎn)現(xiàn)場的各種畫面和相關分析數(shù)據(jù)。工人們端坐在操作臺前,目不轉(zhuǎn)睛地盯著眼前的電腦顯示屏。
2021年底,智慧煉鋼集控中心建成投用,成為匯聚從鐵水進廠到鑄坯出廠所有工序的集中控制平臺,實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐冶煉遠程化、智能化。
“點一下這個‘一鍵煉鋼’按鍵,轉(zhuǎn)爐就自動進入冶煉模式?!惫ぷ魅藛T告訴筆者,從過去的60噸小轉(zhuǎn)爐到如今的120噸大轉(zhuǎn)爐,“智慧煉鋼”極大地改善了大家的工作環(huán)境,降低了勞動強度。
“準備出鋼!”說話間,郭巖輕點“自動出鋼”界面,一爐鋼冶煉完畢?!斑@么快?”筆者驚訝道?!拔覀冃聞訁^(qū)轉(zhuǎn)爐工序的冶煉周期從最開始的35分鐘/爐以上縮短到27分鐘/爐?!惫鶐r說。
“‘智慧煉鋼’時代,雖沒有了揮汗如雨,但更考驗大家的智慧與創(chuàng)新力?!闭驹诂F(xiàn)代化的智慧煉鋼集控中心,現(xiàn)在的煉鋼一車間主任胡連軍告訴筆者,自新動區(qū)2座120噸轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)以來,車間就持續(xù)強化創(chuàng)新能力,突破上限,超越自我,狠抓關鍵績效指標提升。
得益于5G、數(shù)字孿生等先進智能制造技術的成功應用,以及精煉過程氮氣替代氬氣等20余項創(chuàng)新措施的實施,該車間多項指標持續(xù)優(yōu)化。打開車間關鍵績效數(shù)據(jù)統(tǒng)計表,筆者看到:轉(zhuǎn)爐總渣量由原來的90千克/噸鋼以上降低至現(xiàn)在的不足70千克/噸鋼,一次拉碳率從開爐初期的30%提升到現(xiàn)在的90%以上,鐵水一罐到底率由45.8%提升至94.6%……
2022年第四季度,為實現(xiàn)極致降本,助力企業(yè)打贏生存保衛(wèi)戰(zhàn),他們創(chuàng)新思路,將過去“一賣了之”的煉鋼除塵灰回收利用,作為煉鋼原料添加到廢鋼中?!俺龎m焦粉中碳含量達50%以上,回收利用后能替代一部分采購價達3000元/噸的碳粉?!焙B軍說道。
“持續(xù)挖掘關鍵指標提升潛力,堅定不移向行業(yè)最好指標水平、綜合成本極限發(fā)起挑戰(zhàn)?!焙B軍表示,新的一年,他們將繼續(xù)在創(chuàng)新道路上篤定前行。